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浙江元立金屬制品集團有限公司節能降耗之路
從“耗電大戶”到“負能耗煉鋼”
    2010-06-03    作者:記者 何玲玲 李亞彪    來源:經濟參考網

    同中國國內許多鋼鐵、煉焦企業難聞的氣味相比,站在浙江省元立金屬制品集團有限公司廠區內,聞到的是帶有花草香的清新空氣。
   “你聞聞,空氣中的香味甜絲絲的;你看看,這些花草多新鮮呀!”說這話的是浙江省元立金屬制品集團有限公司董事長葉新華。
    讓他自豪的遠不止這些。
    目前,隨著不久前第三期純余熱發電項目正式并網發電,創辦不到20年的元立公司通過新上的循環發電項目,不但實現了清潔生產,而且不用國家電網一度電,昔日的“電老虎”已經實現了“負能耗煉鋼”。
    地處浙江衢州市的元立公司是一家金屬制品母材生產企業,集礦山開采、煉焦、煉鐵、煉鋼、軋材、金屬制品生產銷售于一體,年產鐵礦石100萬噸、鋼320萬噸。
    幾年前,用電問題一直困擾著元立公司。企業年用電量達十幾億度,幾乎占整個衢州市工業用電的八分之一,電費不但成為自身巨大的財務負擔,而且占用大量地方用電指標。
    六年前,元立公司剛剛從外地遷到衢州時,就遇到當年浙江省電荒,連居民用電都難以保證,元立公司這樣的用電大戶更讓人頭疼。
    “當時很多生產線停了下來,我就在想,自己如果可以發電該多好。”元立公司董事長葉新華說。
    這次難忘的用電危機把元立公司逼上了節能降耗之路。葉新華跑遍了中國所有的大型鋼鐵企業,最后引進兩條全新的清潔型焦爐生產線。
    葉新華說,這兩條生產線可以年產130萬噸焦炭,同時安裝6臺余熱發電機組,利用尾氣余熱發電可達9.8萬千瓦,占公司總用電負荷的55%。
    嘗到了這一甜頭后,元立公司又利用高爐爐頂壓差建設了余壓發電項目,利用高爐多余煤氣燃燒鍋爐,上馬用汽輪機取代高爐風機電機等以汽代電項目。
    “這些發電項目合計裝機容量占全公司總用電負荷的95%,現在元立公司自發自用電占的比例在國內同行業中最高,已經可以達到負能耗煉鋼。”元立公司電力專家徐揚理說。
    在此之前,山東濟南鋼廠曾有過循環發電的創舉,其發電量占總用電負荷的50%,而元立公司這一比例遠遠高于前者。
    徐揚理所講的“負能耗煉鋼”指的是,元立公司除了用電自給自足外,還成為了上網送電的供電企業,這在國內同行中尚屬首例。
    衢州市不少人記得,去年冬天,由于氣候原因,當地50萬伏變電所受凍出現故障,市電力局請求元立公司支援。元立公司馬上調整生產,向大電網倒送5萬多負荷電力,確保了部分城鄉居民的正常用電。
    更有趣的是,浙江省電力部門今年給元立公司下達了2萬負荷上網指標。“這說明電力部門把我們公司當作發電廠了!”葉新華興奮地說。
    自從運用循環生產發電后,元立公司近幾年間又經歷過兩次大規模電網停電,一次是7天7夜,一次是2天2夜。公司在沒有外部送電的情況下,通過自行發電、孤網運轉,照樣實現安全生產。
    更讓葉新華高興的是這樣一筆“成本賬”:由于解決了用電問題,與同類企業相比,元立公司每噸鋼的生產成本低400元人民幣。
    “按每月產鋼20余萬噸計算,一個月就可以比別人節約上億元人民幣,相當于一年光電費就增收10億元人民幣左右。”葉新華說。
    衢州市經濟委員會的官員劉根宏說,元立公司的探索只是一個縮影。加快轉變經濟發展方式,正成為包括衢州在內中國許多傳統高能耗、高污染企業的必然選擇。
    這家“負能耗煉鋼”企業出現的意義還在于,在國內,鋼鐵業一直被視作“耗電大戶”,這是業內不爭的事實,而元立公司幾乎顛覆了這一判斷。

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